异常履历管理系统
站点 线别 产品 Defect
通报时间 发现人 Sorting量 异常描述
检出画面 首件确认 制程人员 设备人员
制造人员 异常原因 责任人 异常数量
临时对策
长期对策
不良处理 Followup
文件1 文件2 文件3
日期 线别/产品 不良 异常描述 异常处理
10-13 JI_3A09

A061VTT01.0
IC压痕偏淡 * 27

通报时间 9:00:00
Sorting 200pcs
检出画面 Gray、RGB
首件确认 OK
责任人
制程 Jugg
设备 国亮
制造 唐俊亮
操作 删除
异常原因 ACF压头材料贴附异常、ACF失效过反应
临时对策

1.9:30 MFG OM抽检4pcs发现2pcs固定区域压痕异常,立即汀线确认异常非连续出现;

2.排查发现为COG ACF站ACF反折导致

3.确认ACF站温度、PTFE胶带贴附无异常;PTFE胶带无破损、褶皱;

4.确认ACF为3683B低温ACF,10/13过期非二次上机ACF;但已使用大于1天

5.立即更换ACF,OM全检30pcs(乔莎莎)无异常,外观全检(叶飞)100pcs无异常Release开线

长期对策

1.3683B ACF使用时间为1Day

2.禁止二次上机使用

3.Finding替代次ACF方案

Follow up 水平展开ALL Parts知晓
附件 1195503692.jpg
日期 线别/产品 不良 异常描述 异常处理
10-12 JI_4A12

A062EAN01.0
上/下偏异物 *

异物
通报时间 10:00:00
Sorting /pcs
检出画面
首件确认 OK
责任人
制程 春辉 张雪 宁涛
设备 吕赞 张明明
制造 曾昭左
操作 删除
异常原因
临时对策

1、L2反映机台产出670片、PBI累计检出上偏异物*15片、确认成像无集中性、分析6片:黑色磨损屑*4片、胶状异物*1片、灰色磨损屑*1片;

2、确认米字下流NG、中心位置磨不到、确认Gap OK、设备确认下流研磨Pad 中心位置凹陷导致、使用胶带垫高后确认米字OK; 排查机台磨损点:干燥段黑色皮带磨损严重,清洁机构及皮带上的磨损屑、添加档板防护,下流贴附出口传送带下方较多白色磨损屑,确认发现皮带与eflon磨损干涉,eflon更换为粘垫、位置向后移与皮带无干涉;

3、跑裸片确认OK、12:00 生产PFA后收料确认40pcs有2片下偏异物,收料时发现有上偏气泡线\上偏空气泡\上偏贴歪,设备维修机台;

4、继续生产观察机台产出610片、PBI集中检出下偏异物*16片、下偏异物气泡*14片、不良比率:5%、排查机台发现清洗机上流研磨机构未开启、确认为设备调机后未启用导致、开启后确认米字OK,跑裸片生产观察,PFA后收料电测40pcs无异物;连线生产,通知L2及PBI人员发现亮点及时复判;

5、生产观察至19:00 机台产出1750片、PBI检出上偏异物*8片、下偏异物*3片、不良比率:0.6% 机台未做调整。

长期对策
Follow up
附件 a055311 3.bmp
日期 线别/产品 不良 异常描述 异常处理
10-12 JI_4A12

A062EAN01.0
VF11 * 23

上偏保护膜破损
通报时间 15:15:00
Sorting 40pcs
检出画面
首件确认 OK
责任人
制程 张雪
设备 /
制造 苑小花
操作 删除
异常原因 UV平台异物导致
临时对策

1、L2反映FI站累计检出上偏压伤*22片,与FI站人员确认为两片一片出现,上线确认现象为同一位置2宫格压伤,撕膜后确认未伤及pol;

2、JI操机人员(蔡森)排查机台原因为涂UV胶右侧平台有异物,异物成分实际为未看到现象;

3、确认首件OK;

4、不良品以上偏保护膜破损打入系统维修。

长期对策
Follow up 23.NG
附件 1.jpg
日期 线别/产品 不良 异常描述 异常处理
10-12 PFA_4A09

G043FTT01.0
剥离异常 * 150

POL剥离异常
通报时间 16:00:00
Sorting /pcs
检出画面 /
首件确认 OK
责任人
制程 春辉 宁涛
设备 张明明 谢国伟
制造 庄家成
操作 删除
异常原因
临时对策

1、PFA操机反映机台频繁报警上流剥离异常、设备确认上流剥离速度120mm/s 无异常、怀疑为POL来料离型膜拉力太大导致剥离异常;

2、机台产出1650片、设备调机与剥离掉片共计150片、不良比率:0.9% 异常POL厂商:明基、异常POL料号:66.T2J06.C09  Lot:A0922712C4 已通知厂商与SQE 确认处理;

3、待厂商给出拉力测量数据后与SQE 确认异常POL处理方式与改善方式。

长期对策
Follow up
附件
日期 线别/产品 不良 异常描述 异常处理
10-12 JI_4A07

A030VAC03.0
TM671 * 15

烧录NG
通报时间 13:00:00
Sorting /pcs
检出画面 烧录画面
首件确认 OK
责任人
制程 冯宁涛
设备 /
制造 杜星月
操作 删除
异常原因 烧录次数已满
临时对策

1、线长反映清线复判不良发现烧录NG*20片、更换治具烧录后确认15片NG、现象为:烧录后黑屏、白屏、无法切画面;

2、OM下分析无明显Bonding类不良、送FMA分析真因为:烧录次数已满;

3、不良打入系统维修。

长期对策
Follow up
附件
日期 线别/产品 不良 异常描述 异常处理
10-12 PFA_4A09

G043FTT01.0
上偏空气泡 * 20

上偏满面空气泡
通报时间 15:25:00
Sorting 80pcs
检出画面
首件确认 OK
责任人 设备
制程 宁涛 张雪
设备 张明明
制造 庄家成
操作 删除
异常原因 下流贴付roller变形导致
临时对策

1、操机反映PFA后发现上偏空气泡、确认现象为:上偏满面空气泡、连续出现;

2、确认首件OK;

3、设备排查机台发现PFA下流贴付roller 变形导致;

4、设备重新更换下流贴付roller 继续生产观察OK;

5、通知线长回追FI后80片OK、空气泡共计20片、加压后NG 打入系统维修。

长期对策
Follow up
附件 1.PNG
日期 线别/产品 不良 异常描述 异常处理
10-11 PFA_4A06

A055EAN01.0
DP311 * 32

上偏异物气泡
通报时间 15:00:00
Sorting 50pcs
检出画面
首件确认 OK
责任人
制程 罗永娥 张雪
设备 吕赞
制造
操作 删除
异常原因
临时对策

1、L2反映FI站累计检出上偏异物气泡*32片,上线确认现象为:线路端朝上,分析8片,主要成份为贝壳状玻璃屑,异物气泡位置主要分布为1、2宫格;

2、设备排查机台为发现机台有掉片,sorting Beol来料80片未看到表面有玻璃屑;

3、确认首件OK

4、设备重新PM清洗机上流研磨PAD,

5、PFA后连续收料确认OK、继续生产观察。

长期对策
Follow up
附件 6#311 2.bmp
日期 线别/产品 不良 异常描述 异常处理
10-11 JI_4A14

A043FTN03.1
上偏贴歪 * 110

上偏X方向大幅贴歪
通报时间 10:30:00
Sorting 80pcs
检出画面 /
首件确认 OK
责任人 设备
制程 罗永娥 冯宁涛
设备 张钦阳 彭士东
制造 苑小花
操作 删除
异常原因 PFA下流位置诀X方向定位机构异常导致
临时对策

1、FI反映连续检出上偏贴歪、确认现象为:线路端朝下、上偏整体向左侧贴歪、实测精度2.23-2.26

2、设备排查机台发现下流POL位置诀 X方向定位丝杆马达皮带轮锁不紧导致;

3、确认首件OK

4、设备重新更换PFA下流POL位置诀 X方向定位丝杆、重新补正精度、继续生产观察120片OK

5、通知线长回追FI后80片OK、不良流出共计63片、设备调机产生贴歪47片、卡铁壳确认OK、集批续流。

长期对策
Follow up
附件 14.PNG
日期 线别/产品 不良 异常描述 异常处理
9-3 JI_3A11

G065VN01 V2
* 10

PCB偏移
通报时间 1:20:00
Sorting 100pcs
检出画面 无画面
首件确认 OK
责任人 /
制程 赵德凯
设备 成程
制造 余梅
操作 删除
异常原因 PCB发现偏移
临时对策

1、PCB外观人员发现PCB偏移,目检OM下确认NG,电测画面为TM7。

2、立即停线通知设备上线排查,排查发现为PCB定位柱松动导致偏移,重新紧固后生产观察50pcs无异常。

3、sortingPBI前所有wip70pcs无异常,PBI后100pcs无发现不良。

4、确认首件OK,不良打入重工维修。

长期对策
Follow up
附件 11.GIF
日期 线别/产品 不良 异常描述 异常处理
8-31 PFA_3A06

G101STN01-A/00
显示区破片 * 36

显示区破片
通报时间 21:30:00
Sorting 200pcs
检出画面 所有画面可见
首件确认 OK
责任人 /
制程 张鑫
设备 权冰雪
制造 李波波
操作 删除
异常原因 上流贴服平台上有玻璃屑
临时对策

1:异常为JI外观发现,9:30分外观人员发现显示区破片,立刻汀线叫修,设备权冰雪,不良图片如下图

2:JI外观发现压好PCB*7pcs,JI操机李波波拔片发现COG平台均是同一现象破片*25pcs,PFA段*4pcs,设备权冰雪排查发现上流贴服台面CELL明显凸起,使用手电筒发现下方平台有很大颗玻璃屑,如下图,往清洗机段排查未发现异常,异常为上流贴服平台有玻璃屑导致。

3:将机台PM后跑裸片加外观电测100pcs未发现此类异常,产线恢复生产

4:针对前段来料使用气枪对线路段吹起,安排操机人员每二十分钟进行拔片确认,每一个小时对清洗机进行擦拭清洁。

5:首件ok,至产线清线未发生此类异常,异常已通知工程师,经同意打入重工报废

长期对策
Follow up
附件 7.GIF