日期 |
线别/产品 |
不良 |
异常描述 |
异常处理 |
10-13 |
JI_3A09
A061VTT01.0 |
IC压痕偏淡 * 27
|
通报时间 |
9:00:00 |
Sorting |
200pcs |
检出画面 |
Gray、RGB |
首件确认 |
OK |
责任人 |
|
制程 |
Jugg |
设备 |
国亮 |
制造 |
唐俊亮 |
操作 |
删除 |
|
异常原因 |
ACF压头材料贴附异常、ACF失效过反应 |
临时对策 |
1.9:30 MFG OM抽检4pcs发现2pcs固定区域压痕异常,立即汀线确认异常非连续出现; 2.排查发现为COG ACF站ACF反折导致 3.确认ACF站温度、PTFE胶带贴附无异常;PTFE胶带无破损、褶皱; 4.确认ACF为3683B低温ACF,10/13过期非二次上机ACF;但已使用大于1天 5.立即更换ACF,OM全检30pcs(乔莎莎)无异常,外观全检(叶飞)100pcs无异常Release开线 |
长期对策 |
1.3683B ACF使用时间为1Day 2.禁止二次上机使用 3.Finding替代次ACF方案 |
Follow up |
水平展开ALL Parts知晓 |
附件 |
1195503692.jpg |
|
日期 |
线别/产品 |
不良 |
异常描述 |
异常处理 |
10-12 |
JI_4A12
A062EAN01.0 |
上/下偏异物 *
异物 |
通报时间 |
10:00:00 |
Sorting |
/pcs |
检出画面 |
黑 |
首件确认 |
OK |
责任人 |
|
制程 |
春辉 张雪 宁涛 |
设备 |
吕赞 张明明 |
制造 |
曾昭左 |
操作 |
删除 |
|
异常原因 |
|
临时对策 |
1、L2反映机台产出670片、PBI累计检出上偏异物*15片、确认成像无集中性、分析6片:黑色磨损屑*4片、胶状异物*1片、灰色磨损屑*1片; 2、确认米字下流NG、中心位置磨不到、确认Gap OK、设备确认下流研磨Pad 中心位置凹陷导致、使用胶带垫高后确认米字OK; 排查机台磨损点:干燥段黑色皮带磨损严重,清洁机构及皮带上的磨损屑、添加档板防护,下流贴附出口传送带下方较多白色磨损屑,确认发现皮带与eflon磨损干涉,eflon更换为粘垫、位置向后移与皮带无干涉; 3、跑裸片确认OK、12:00 生产PFA后收料确认40pcs有2片下偏异物,收料时发现有上偏气泡线\上偏空气泡\上偏贴歪,设备维修机台; 4、继续生产观察机台产出610片、PBI集中检出下偏异物*16片、下偏异物气泡*14片、不良比率:5%、排查机台发现清洗机上流研磨机构未开启、确认为设备调机后未启用导致、开启后确认米字OK,跑裸片生产观察,PFA后收料电测40pcs无异物;连线生产,通知L2及PBI人员发现亮点及时复判; 5、生产观察至19:00 机台产出1750片、PBI检出上偏异物*8片、下偏异物*3片、不良比率:0.6% 机台未做调整。 |
长期对策 |
|
Follow up |
|
附件 |
a055311 3.bmp |
|
日期 |
线别/产品 |
不良 |
异常描述 |
异常处理 |
10-12 |
JI_4A12
A062EAN01.0 |
VF11 * 23
上偏保护膜破损 |
通报时间 |
15:15:00 |
Sorting |
40pcs |
检出画面 |
|
首件确认 |
OK |
责任人 |
|
制程 |
张雪 |
设备 |
/ |
制造 |
苑小花 |
操作 |
删除 |
|
异常原因 |
UV平台异物导致 |
临时对策 |
1、L2反映FI站累计检出上偏压伤*22片,与FI站人员确认为两片一片出现,上线确认现象为同一位置2宫格压伤,撕膜后确认未伤及pol; 2、JI操机人员(蔡森)排查机台原因为涂UV胶右侧平台有异物,异物成分实际为未看到现象; 3、确认首件OK; 4、不良品以上偏保护膜破损打入系统维修。 |
长期对策 |
|
Follow up |
23.NG |
附件 |
1.jpg |
|
日期 |
线别/产品 |
不良 |
异常描述 |
异常处理 |
10-12 |
PFA_4A09
G043FTT01.0 |
剥离异常 * 150
POL剥离异常 |
通报时间 |
16:00:00 |
Sorting |
/pcs |
检出画面 |
/ |
首件确认 |
OK |
责任人 |
|
制程 |
春辉 宁涛 |
设备 |
张明明 谢国伟 |
制造 |
庄家成 |
操作 |
删除 |
|
异常原因 |
|
临时对策 |
1、PFA操机反映机台频繁报警上流剥离异常、设备确认上流剥离速度120mm/s 无异常、怀疑为POL来料离型膜拉力太大导致剥离异常; 2、机台产出1650片、设备调机与剥离掉片共计150片、不良比率:0.9% 异常POL厂商:明基、异常POL料号:66.T2J06.C09 Lot:A0922712C4 已通知厂商与SQE 确认处理; 3、待厂商给出拉力测量数据后与SQE 确认异常POL处理方式与改善方式。 |
长期对策 |
|
Follow up |
|
附件 |
|
|
日期 |
线别/产品 |
不良 |
异常描述 |
异常处理 |
10-12 |
JI_4A07
A030VAC03.0 |
TM671 * 15
烧录NG |
通报时间 |
13:00:00 |
Sorting |
/pcs |
检出画面 |
烧录画面 |
首件确认 |
OK |
责任人 |
|
制程 |
冯宁涛 |
设备 |
/ |
制造 |
杜星月 |
操作 |
删除 |
|
异常原因 |
烧录次数已满 |
临时对策 |
1、线长反映清线复判不良发现烧录NG*20片、更换治具烧录后确认15片NG、现象为:烧录后黑屏、白屏、无法切画面; 2、OM下分析无明显Bonding类不良、送FMA分析真因为:烧录次数已满; 3、不良打入系统维修。 |
长期对策 |
|
Follow up |
|
附件 |
|
|
日期 |
线别/产品 |
不良 |
异常描述 |
异常处理 |
10-12 |
PFA_4A09
G043FTT01.0 |
上偏空气泡 * 20
上偏满面空气泡 |
通报时间 |
15:25:00 |
Sorting |
80pcs |
检出画面 |
|
首件确认 |
OK |
责任人 |
设备 |
制程 |
宁涛 张雪 |
设备 |
张明明 |
制造 |
庄家成 |
操作 |
删除 |
|
异常原因 |
下流贴付roller变形导致 |
临时对策 |
1、操机反映PFA后发现上偏空气泡、确认现象为:上偏满面空气泡、连续出现; 2、确认首件OK; 3、设备排查机台发现PFA下流贴付roller 变形导致; 4、设备重新更换下流贴付roller 继续生产观察OK; 5、通知线长回追FI后80片OK、空气泡共计20片、加压后NG 打入系统维修。 |
长期对策 |
|
Follow up |
|
附件 |
1.PNG |
|
日期 |
线别/产品 |
不良 |
异常描述 |
异常处理 |
10-11 |
PFA_4A06
A055EAN01.0 |
DP311 * 32
上偏异物气泡 |
通报时间 |
15:00:00 |
Sorting |
50pcs |
检出画面 |
|
首件确认 |
OK |
责任人 |
|
制程 |
罗永娥 张雪 |
设备 |
吕赞 |
制造 |
|
操作 |
删除 |
|
异常原因 |
|
临时对策 |
1、L2反映FI站累计检出上偏异物气泡*32片,上线确认现象为:线路端朝上,分析8片,主要成份为贝壳状玻璃屑,异物气泡位置主要分布为1、2宫格; 2、设备排查机台为发现机台有掉片,sorting Beol来料80片未看到表面有玻璃屑; 3、确认首件OK 4、设备重新PM清洗机上流研磨PAD, 5、PFA后连续收料确认OK、继续生产观察。 |
长期对策 |
|
Follow up |
|
附件 |
6#311 2.bmp |
|
日期 |
线别/产品 |
不良 |
异常描述 |
异常处理 |
10-11 |
JI_4A14
A043FTN03.1 |
上偏贴歪 * 110
上偏X方向大幅贴歪 |
通报时间 |
10:30:00 |
Sorting |
80pcs |
检出画面 |
/ |
首件确认 |
OK |
责任人 |
设备 |
制程 |
罗永娥 冯宁涛 |
设备 |
张钦阳 彭士东 |
制造 |
苑小花 |
操作 |
删除 |
|
异常原因 |
PFA下流位置诀X方向定位机构异常导致 |
临时对策 |
1、FI反映连续检出上偏贴歪、确认现象为:线路端朝下、上偏整体向左侧贴歪、实测精度2.23-2.26 2、设备排查机台发现下流POL位置诀 X方向定位丝杆马达皮带轮锁不紧导致; 3、确认首件OK 4、设备重新更换PFA下流POL位置诀 X方向定位丝杆、重新补正精度、继续生产观察120片OK 5、通知线长回追FI后80片OK、不良流出共计63片、设备调机产生贴歪47片、卡铁壳确认OK、集批续流。 |
长期对策 |
|
Follow up |
|
附件 |
14.PNG |
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日期 |
线别/产品 |
不良 |
异常描述 |
异常处理 |
9-3 |
JI_3A11
G065VN01 V2 |
* 10
PCB偏移 |
通报时间 |
1:20:00 |
Sorting |
100pcs |
检出画面 |
无画面 |
首件确认 |
OK |
责任人 |
/ |
制程 |
赵德凯 |
设备 |
成程 |
制造 |
余梅 |
操作 |
删除 |
|
异常原因 |
PCB发现偏移 |
临时对策 |
1、PCB外观人员发现PCB偏移,目检OM下确认NG,电测画面为TM7。 2、立即停线通知设备上线排查,排查发现为PCB定位柱松动导致偏移,重新紧固后生产观察50pcs无异常。 3、sortingPBI前所有wip70pcs无异常,PBI后100pcs无发现不良。 4、确认首件OK,不良打入重工维修。 |
长期对策 |
|
Follow up |
|
附件 |
11.GIF |
|
日期 |
线别/产品 |
不良 |
异常描述 |
异常处理 |
8-31 |
PFA_3A06
G101STN01-A/00 |
显示区破片 * 36
显示区破片 |
通报时间 |
21:30:00 |
Sorting |
200pcs |
检出画面 |
所有画面可见 |
首件确认 |
OK |
责任人 |
/ |
制程 |
张鑫 |
设备 |
权冰雪 |
制造 |
李波波 |
操作 |
删除 |
|
异常原因 |
上流贴服平台上有玻璃屑 |
临时对策 |
1:异常为JI外观发现,9:30分外观人员发现显示区破片,立刻汀线叫修,设备权冰雪,不良图片如下图 2:JI外观发现压好PCB*7pcs,JI操机李波波拔片发现COG平台均是同一现象破片*25pcs,PFA段*4pcs,设备权冰雪排查发现上流贴服台面CELL明显凸起,使用手电筒发现下方平台有很大颗玻璃屑,如下图,往清洗机段排查未发现异常,异常为上流贴服平台有玻璃屑导致。 3:将机台PM后跑裸片加外观电测100pcs未发现此类异常,产线恢复生产 4:针对前段来料使用气枪对线路段吹起,安排操机人员每二十分钟进行拔片确认,每一个小时对清洗机进行擦拭清洁。 5:首件ok,至产线清线未发生此类异常,异常已通知工程师,经同意打入重工报废 |
长期对策 |
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Follow up |
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附件 |
7.GIF |
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